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基于綜合效果優化的高活性熔劑減量化燒結試驗

蔣大軍 攀鋼集團攀枝花鋼釩有限公司; 四川攀枝花617024

摘要:高爐堿性熔劑在燒結中加入,對于降低燒結熔點,生成多元低熔點共晶化合物,增加液相量起主導作用的是CaO,是CaO的主要價值所在。石灰石、消石灰、生石灰、活性石灰,有的還使用白云石、高鎂灰等,其價格懸殊,但作為熔劑降低燒結熔點的作用是相同的,優化熔劑結構與比例成為降低熔劑成本的有效途徑之一。基于此目的,在實驗室與燒結機上進行了熔劑結構優化的系統試驗。實驗室試驗表明,具有高活性度的生石灰或活性灰比例并不是越高越好,對于不同的物料結構,有一適宜生石灰/活性灰比例使燒結綜合效果達到最好。與基準“石灰石4.3%+生石灰a%+活性灰b%”進行綜合評價,綜臺效果最好的是“石灰石6.2%+生石灰n%+活性灰(6-1)%”,其次是“石灰石5.3%+生石灰a%+活性灰(6-0.5)%”,第三是“石灰石5.2%+生石灰(n-0.5)%+活性灰b%”。工業驗證試驗表明生石灰/活性灰下調后用石灰石替代,燒結礦產質量能耗指標不僅沒有受到影響,反而還有改進。1臺360Ill。燒結機試驗中,活性灰下調0.5%,臺時產量上升18.16t/h,固體燃耗下降1.27kg/t,轉鼓指數上升0.18%,自產返礦率下降2.23%。另一臺260m。燒結機試驗,生石灰下凋0.75%,臺時產量上升9.37t/h,固體燃耗下降2.01kg/t,轉鼓指數上升0.15%,自返率下降1.26%。高價熔劑生石灰/活性灰減量燒結技術應用取得顯著效果。

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