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臺州發電廠空預器的更換

管彥楓

摘要:介紹了VN型空預器的結構特點及更換前所做的準備工作,并對空預器更換前后的性能及運行情況進行了比較分析。

關鍵詞:空預器 更換 分析

1 概況 臺州發電廠2號爐為上海鍋爐廠生產的SG420-50414型鍋爐,配轉子直徑6.2 m回轉式空預器兩臺。該爐于1983年8月投產。由于投運時間長,空預器腐蝕、磨損、堵塞厲害,漏風嚴重,改造前漏風率19.5%。盡管空預器實際進口煙溫與設計煙溫相符,但排煙溫度高達189.5℃,熱風出口溫度低至272.5℃。與原設計值偏離嚴重。由于空預器堵塞、漏風,2號爐引風出力不足,爐膛熱風送不進去,鍋爐缺氧燃燒,水冷壁低氧腐蝕嚴重。為此,在充分調研的基礎上,在2號爐大修時,把2號爐空預器更換成豪頓華公司生產的23.5 VN 1550型回轉式空預器。 2 VN型空預器的結構特點 VN型空預器為外殼固定、轉子轉動的回轉式空預器,其結構見圖1,該型空預器有以下主要特點: (1)上、下徑向扇形板、軸向密封板不可調。 設計時已準確計算冷、熱態時動靜部件相對變形量,安裝時預留規定的動靜部件間隙,然后把上、下徑向扇形板、軸向密封板與外殼全密封焊接,這種結構使扇形板與殼體之間沒有旁通漏風。 (2)轉子為中心軸驅動。驅動裝置布置在上軸端,驅動電機一用一備,并配備一低速盤車電機,因此,無轉子與驅動裝置嚙合處的漏風. (3)下軸承無潤滑油站系統及冷卻水系統,附屬設備少,結構簡單,檢修方便。 (4)上、下徑向密封片、軸向密封片各24道,保證扇形板之間有二道密封片,減少徑向與軸向漏風。 (5)中心軸密封為雙密封布置,中心兩端各一圈,密封條安裝在扇形板上與中心軸構成密封對。 (6)轉子冷段不是抽屜式結構,拆卸冷段受熱元件時需從空預器頂部吊出。 (7)空預器煙氣側進出口布置可伸縮蒸汽吹灰器及水沖洗裝置,正常運行要求定期吹灰以確保傳熱元件不積灰,停爐時若有積灰可對傳熱元件進行水沖洗。

3 空預器更換有關工作 3.1 空預器的選型 空預器的選型根據正常煤種,滿負荷時實際運行參數來選取。為了真實準確地提供空預器進口煙溫,空氣、煙氣流量,冷風溫度等參數,更換前由熱試人員在滿負荷時對空預器有關數據進行測試,為空預器的選型提供技術依據。

3.2 空預器及其進出口煙風道布置設計 原空預器單臺整體重量由外殼上八個滾動支座支承在鍋爐9 m運轉層四根框架大梁上,最大受力點支承力為25 t。改裝的VN空預器每臺重量為120 t,由底部兩根平行放置的底梁承擔,承載VN空預器重量的底梁也設計布置在9 m運轉層大梁上,空預器支承方式改變后,9 m運轉層大梁受力增大,需對運轉層大梁進行強度計算以確定是否需要加固處理(經校核,9 m運轉層大梁強度滿足要求)。這樣的布置設計使VN空預器比原空預器位置上移,因而需對空預器進出口煙風道進行布置設計。空預器上移后,其進口煙道擋板也要上移 ,原放置在9 m層的煙道擋板執行機構放置位置也需重新設定。空預器增裝水沖洗裝置后,出口煙道需作改動以利排水。另外,為了減少煙風道作用在空預器上的附加力,空預器進出口煙風道上的膨脹全部設定為非金屬膨脹節。 3.3 空預器汽源、水源確定 VN1550型回轉式空預器在進出口煙道處各布置一臺蒸汽吹灰器。根據吹灰器對汽源壓力、溫度的要求,選定主汽源接自低溫再熱器冷段,空預器正常運行時用主汽源吹灰;輔助汽源接自爐底加熱母管,鍋爐啟停時用輔助汽源吹灰,確保空預器傳熱元件不積灰。空預器上軸承需用冷卻水冷卻,因2號爐工業冷卻水壓力太低,上軸承無冷卻水。為此,事先安裝2臺冷卻水泵及其管路,專門供空預器上軸承冷卻用。另外,確定消防水作為VN空預器水沖洗及滅火水源。

5 效益分析 (1)空預器改造后排煙溫度由184.5℃降到144.4℃,運行一年來排煙溫度一直保持在較低的水平上。由于排煙溫度下降漏風減少,排煙熱損失q2比改造前下降了2.7%。按2號爐年發電量100MW×7000 h計,因q2下降一年來節約標煤7560t,每噸煤按400元計算,每年可回收投資302萬元。 (2)空預器漏風減少后,送風量和引風量減少,送、引風機電流下降。按設計空預器進口煙氣流量163 kg/s計算,改造前空預器漏風量為31.8kg/s,改造一年后空預器漏風量為9.8 kg/s。因漏風量減少使引風機軸功率下降92 kW,送風機軸功率下降98 kW,相當于兩臺引風機電流共下降15A,兩臺送風機電流共下降16 A。當然,軸功率下降后送引風機進口風門開度要關小,節流損失增大,實際電流下降值達不到以上計算值,保守估算,按空預器漏風減少使送、引風機電流各下降10A,年運行時間7000H,電價0.4元/kW·h計 ,每年可節電42萬元。 (3)改造前由于空預器漏風嚴重,引風出力不足,鍋爐經常缺氧燃燒,水冷壁腐蝕嚴重,每年要化大力進行水冷壁管更換,改后引風裕量大,為運行燃燒調整提供了保障。 改造后一年來的運行情況表明,2號爐空預器改造效益可觀,空預器改造后,機組的經濟性、安全性得到提高,空預器改造所投入的費用(包括設備費、調試費、安裝費共620萬元)可望在兩年內得以全部回收 。

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